江漢油田江漢采油廠潭口采油管理區(qū)代河站內(nèi),高架罐硫化氫含量持續(xù)下降,撬裝式氣體除硫裝置應(yīng)用宣布成功。這是該廠首個采用撬裝式氣體除硫裝置的站點,它的成功標(biāo)志著該廠技術(shù)脫硫的手段更趨多元。
江漢采油廠歷經(jīng)多年開發(fā),受石油性質(zhì)影響,部分區(qū)塊、單井、系統(tǒng)中均伴有硫化物或硫化氫氣體的存在。截至目前,全廠共有涉硫處理站點16座,含硫油井88口,給安全生產(chǎn)帶來嚴(yán)峻考驗。針對油井含硫現(xiàn)狀,在新溝、馬36、潭口、代河等8個區(qū)塊,全面開展含硫井現(xiàn)狀調(diào)查分析研究,強化硫化氫源頭治理,嚴(yán)格控制硫化氫風(fēng)險點,切斷硫化氫揮發(fā)源。技術(shù)人員通過對比優(yōu)選生物除硫劑和化學(xué)除硫劑,制定出“日常投加生物除硫劑為主;間開加藥、定期擠注、燃燒進加熱爐為輔”的現(xiàn)場防護措施,為不同含硫濃度、不同產(chǎn)量下的油井制定除硫方案,確保治理收到成效。今年,廠通過在低氣量拉油站點采取濕法除硫、在高氣量站點加裝除硫反應(yīng)罐,現(xiàn)場實施后,促使7個超標(biāo)油站有6個達到劑量標(biāo)準(zhǔn)。同時率先在王場卸油臺、馬71拉油站點應(yīng)用密閉裝卸油工藝,有效降低了安全風(fēng)險和員工勞動強度。
注水系統(tǒng)由于受硫酸鹽還原菌滋生影響,部分注水站點硫化物超標(biāo)影響水質(zhì)。對此,今年廠工藝技術(shù)人員先后在馬71、新一、馬36等高含硫站點,積極開展微生物抑制SRB藥劑試驗,促使出站水中的硫化物含量均降至標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。在鐘市注水站開展投加微生物抑制注水管網(wǎng)SRB滋生試驗,連續(xù)投加一個月后,跟蹤監(jiān)測的6口注水井井口硫化物含量均降至零;廣華站1#儲油罐由于長期儲存有污油污水,罐內(nèi)硫化物含量高達70毫克/升,工藝技術(shù)人員通過分析論證制定出“向罐內(nèi)投加微生物除硫、再通過廣46井回注處理”的方案,實施后,罐內(nèi)硫化物含量降為零并完成回注處理,節(jié)約了運行成本,消除了安全隱患。